張博倫
(河鋼集團邯鋼公司邯寶焦化廠)
摘要:鑒于當前環保形勢下對于CO排放量的要求越來越嚴格,本文簡要闡述使用高爐煤氣加熱的7m焦爐CO產生來源與降低CO排放的臨時措施。分析了高爐煤氣用量與CO排放量的關系,引入干熄爐煙氣后CO含量變化,焦爐加熱過程中CO排放量變化。在沒有脫除CO設備的前提下,盡量降低排放量的措施辦法,為接下來CO在線數據排放要求做好充足準備。
關鍵詞:7m焦爐;加熱系統;CO排放
1 焦爐簡介
邯寶焦化廠現有4座JNX70-Ⅱ型焦爐,為雙聯復熱式頂裝煤7m焦爐,于2008年陸續投產。其中1、2號焦爐為一系統,3、4號焦爐為二系統,每個系統配備1個煙囪。每座焦爐有炭化室42個,每個燃燒室34個立火道,炭化室設計裝煤量為40噸,設計焦炭產量27噸。焦爐加熱系統使用高爐煤氣加熱,在其中摻入1%-3%的焦爐煤氣提高熱值。2018年3月,建成并投產兩套焦爐煙氣脫硫脫硝凈化裝置,采用SDA脫硫和SCR脫硝技術,每個系統單獨一套。2022年2月,投產SDS脫硫系統。2023年開始監測CO數據,發現二系統煙氣中CO濃度較高,有時實測濃度在10000mg/ m³以上,為此多次實驗探究降低CO排放量辦法,調整焦爐加熱工藝,摸索高爐煤氣消耗量與CO排放量數據,期望找到在保證焦爐溫度正常的前提下,最大化減少CO排放的基本參數。
2 CO排放來源探究
2.1 高爐煤氣用量與CO排放關系
高爐煤氣CO含量為23%-33%,焦爐煤氣CO含量為5%-8%。目前邯寶焦化廠4座焦爐均采用高爐煤氣加熱,高爐煤氣含CO量較高,分析排放CO中有一部分是高爐煤氣在燃燒室未完全燃燒,隨廢氣經脫硫脫硝后從煙囪排放。為了探究高爐煤氣用量與CO排放量關系,本次調整了4座焦爐工藝進行數據對比,一系統降低高爐煤氣消耗4000m³/h,,二系統降低高爐煤氣消耗6000m³/h,對比分析8點至13點CO排放量如下表1-1:
表2-1 CO排放量統計表
|
1、2號焦爐 |
3、4號焦爐 |
||||
時間 |
20分鐘 平均值 mg/m3 |
平均每分 鐘排放 mg/m3 |
小時 排放量kg |
20分鐘 平均值 mg/m3 |
平均每分 鐘排放 mg/m3 |
小時排 放量kg |
8:01-8:20 |
36.2 |
38.7 |
2294.4 |
61.4 |
61 |
3661.1 |
8:21-8:40 |
33.7 |
63.3 |
||||
8:41-9:00 |
46.3 |
58.3 |
||||
9:01-9:21 |
39.2 |
38.6 |
2336.9 |
62.7 |
57.8 |
3467.5 |
9:21-9:40 |
40.7 |
54.8 |
||||
9:41-10:00 |
35.8 |
55.9 |
||||
10:01-10:20 |
38.1 |
34.1 |
2039.4 |
60.5 |
55.7 |
3344 |
10:21-10:40 |
30.5 |
55.6 |
||||
10:41-11:00 |
33.6 |
50.9 |
||||
11:01-11:20 |
30.0 |
28.0 |
1698.7 |
42.8 |
38.9 |
2345.2 |
11:21-11:40 |
29.8 |
37.3 |
||||
11:41-12:00 |
24.3 |
36.6 |
||||
12:01-12:20 |
26.7 |
26.7 |
1588.1 |
38.1 |
41.4 |
2475.1 |
12:21-12:40 |
25.5 |
40.9 |
||||
12:41-13:00 |
27.9 |
45.3 |
由表中數據可以看出,一系統11點小時排放量為1698kg,比8、9點平均減少617kg,12點減少727kg。高爐煤氣密度取平均值1.30kg/ m³,含CO量取平均值28%,4000m³含CO量為1456kg。這說明本次降低的4000 m³高爐煤氣中有783kgCO燃燒,占比53.8%,剩余46.2%隨煙氣排放至大氣中。其中排放的CO中有一部分未完全燃燒,一部分未經過燃燒室,從蓄熱室主墻串漏至下降火道,隨煙氣排放。
二系統調整6000 m³高爐煤氣用量,含CO量為2184kg,二系統11點減少CO排放1219kg,12點減少CO排放量1089kg,平均1154kg,數據表示,本次降低的6000m³高爐煤氣中燃燒高爐煤氣為1029kg,占比47.2%,剩余52.8%。對比一二系統數據發現,二系統燃燒高爐煤氣量少,兩系統煙氣氧含量在7.5%左右,說明二系統爐墻串漏更為嚴重。實際情況下3、4號爐亂簽號多,3號爐101#-103#蓄熱室可能燒損,4號爐151#-153#蓄熱室可能燒損。
綜上分析,修復蓄熱室主單墻,減少高爐煤氣串漏量,有助于減少CO排放。密封廢氣盤及兩叉部、蓄熱室封墻等部位可以減少高爐煤氣泄漏量,間接增加進入煙氣中的CO含量,使CO排放量增多。
為繼續對比數據,從一系統3月23日-25日取多點進行對比分析,煤氣量范圍包括9.2萬km³/h -9.7萬km³/h,數據如下表2-2:
表2-2小時CO平均排放量統計表
時間 |
7點-14點 |
14點-22點 |
22點-10點 |
18點-2點 |
煤氣量(km3/h) |
97 |
95 |
90 |
92 |
廢氣排放(萬m3/h) |
29.0 |
28.5 |
28.1 |
28.2 |
實測濃度(mg/m3) |
8316.0 |
6741.5 |
5018.3 |
6071.0 |
小時排放(kg) |
2331.0 |
1957.0 |
1465.7 |
1714.7 |
CO排放差值(mg/m3) |
|
-1574.5 |
-1723.2 |
1052.7 |
CO排放差值(kg) |
|
-434 |
-298 |
143 |
根據表中數據可以看出,隨著煤氣量減少,CO小時排放量逐步減少,將表中數據按照煤氣量從大至小排列,并制作出分布圖如下圖2-1:
圖2-1小時排放CO量與高爐煤氣流量關系圖
圖中看出,在高爐煤氣含量為92 km³/h-97 km³/h的區間內,CO小時排放數量與高爐煤氣流量成線性關系,根據線性回歸方程公式求得關系方程為:
y=1170x-9072
將第一次數據分析中一系統96km³/h降低至92km³/h高爐煤氣流量帶入方程中,發現方程存在一定誤差,原因為高爐煤氣流量與CO排放量并不只存在線性關系,還與當時的高爐煤氣含C量及空氣量有關。本次取三天數據分析,其中高爐煤氣熱值發生明顯波動,推測CO含量也會存在波動。將方程帶入二系統數據中發現,誤差更大,原因為一二系統加熱參數不同,其CO排放量與一系統存在差距。
根據本次試驗假設,當邯寶焦化廠一系統高爐煤氣流量只在特定區間內,且高爐煤氣成份沒有波動的情況下,兩者之間接近特定的線性方程。當高爐煤氣流量降低至某一范圍,燃燒的CO占比增大,排放的CO占比減少,當流量升高至某一范圍時,燃燒的CO占比減少,排放的CO占比增大。
2.2焦爐加熱與CO排放關系
本次研究的焦爐交換時間為20分鐘,取一系統8點至8點20數據如下表2-3:
表2-3 CO排放量統計表
監測時間 |
廢氣排放量(m³) |
實測濃度(mg/m³) |
排放量(kg) |
08:20 |
4899 |
10368 |
51 |
08:21 |
5222 |
10606 |
55 |
08:22 |
5118 |
5814 |
30 |
08:23 |
4982 |
5633 |
28 |
08:24 |
5440 |
5602 |
30 |
08:25 |
5215 |
5737 |
30 |
08:26 |
5392 |
5817 |
31 |
08:27 |
5031 |
5834 |
29 |
08:28 |
4902 |
6872 |
34 |
08:29 |
5389 |
10779 |
58 |
08:30 |
5288 |
6198 |
33 |
08:31 |
5299 |
5691 |
30 |
08:32 |
5165 |
5774 |
30 |
08:33 |
5234 |
5757 |
30 |
08:34 |
5233 |
5798 |
30 |
08:35 |
5031 |
5715 |
29 |
08:36 |
5121 |
5855 |
30 |
08:37 |
5215 |
5942 |
31 |
08:38 |
5332 |
5966 |
32 |
08:39 |
5254 |
6051 |
32 |
08:40 |
4986 |
8325 |
42 |
08:41 |
5144 |
10200 |
52 |
圖2-2 CO排放量分析圖
由表中數據看出,廢氣排放量在20分、30分、40分有略微下降,CO實測濃度在這個時間有大幅上漲現象,對應的正是1、2號焦爐加熱系統交換時間。由此分析,在焦爐加熱交換過程中,煤氣砣與廢氣砣動作時,有廢氣砣未關嚴的情況發生,部分高爐煤氣隨廢氣排放,排放量為4672mg/min,小時排放量為2.8kg。這部分CO排放主要治理辦法為逐個打開廢氣盤,處理煤氣砣,使下降時煤氣砣密封完好,上升時廢氣坨密封完好。
2.3干熄焦煙氣與CO排放關系
一二系統脫硫脫硝均引入干熄焦煙氣,煙氣中含有少量焦爐煤氣,也含有CO,本次一系統干熄焦檢修,分別取檢修前五天及檢修時五天數據分析如下表2-4:
表2-4 CO排放量統計表
監測時間 |
3月14日 |
3月15日 |
3月16日 |
3月17日 |
3月18日 |
3月25日 |
3月26日 |
3月27日 |
3月28日 |
3月29日 |
|
一氧化碳 |
實測 濃度 (mg/m³) |
8,423 |
6,459 |
7,553 |
6,455 |
7,433 |
5,566 |
5,615 |
5,750 |
5,400 |
5,541 |
排放 量(kg) |
63,742 |
44,813 |
51,153 |
42,568 |
49,007 |
34,610 |
36,760 |
39,253 |
38,240 |
39,236 |
圖2-3 CO排放量對比分析圖
3月14日-3月18日日均CO排放量為50256kg,3月25日-3月29日平均日排放37619kg,日均差值12636kg,小時差值527kg,一系統廢氣量為300000 m³/h,則可計算出小時平均差值1755mg/ m³。
二系統查找干熄焦定修時數據進行分析,發現無干熄焦煙氣后CO排放量平均每分鐘差值為2500 mg/ m³。
3 排放CO數據分析
總結以上分析內容,煙囪排放的CO來源為高爐煤氣未燃燒部分,高爐煤氣串漏部分、廢氣盤串漏部分、干熄焦煙氣部分,且在特定區間內的CO排放量與高爐煤氣流量接近線性關系。其中一系統日均排放CO量7000mg/ m³中,有1755mg/ m³CO來自干熄焦煙氣,占比25%。二系統日均排放CO量9000 mg/m³,其中干熄焦煙氣2500mg/m³,占比27.8%。
4.降低CO措施探討
經數據對比后,減少CO排放重點是高爐煤氣泄露部分及未燃燒部分,分為3方面,一是控制廢氣盤空氣風門開度,調節空氣過剩系數,使高爐煤氣與空氣充分混合燃燒,減少未燃燒CO排放;二是處理蓄熱室主單墻,減少高爐煤氣串漏;三是調整干熄焦煙氣含量,降低CO排放。廢氣砣泄露占比很小,但是及時處理、密封也可小幅減少CO排放。在此基礎上,減少高爐煤氣用量也可明顯降低CO排放量,對于焦爐工藝,增加更多的焦爐煤氣,既可以保證焦爐溫度達到標準值,又可減少CO排放。
本次探究僅是初步分析數據,最終治理CO排量的辦法還需探索,總的來說是從兩大方面處理,一是根源上減少CO泄露,通過控制高爐煤氣燃燒量來減少高爐煤氣用量,二是采用催化法或吸附法控制排量中的CO,從而滿足國家日益嚴峻的環保管控要求。
參考文獻
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