徐德強 申海峰
摘 要:永通高爐長期燜爐22天又5.5小時,通過前期科學的燜爐計劃和停爐后細致的檢修準備,加之復風時的及時有效調整,做到了停爐、開爐過程安全、有序、科學、高效,高爐復風后48小時爐況恢復正常,實現了快速開爐達產。
關鍵詞:燜爐;停爐;快速;開爐
1 引言
永通高爐爐容588m3,于2022年1月29日18:35因環保因素計劃燜爐,休風時料面深度約6米,計劃燜爐22天,實際燜爐22天又5.5小時,2022年2月21日0:06順利復風。此次燜爐采用全焦燜爐技術,是永通公司史上燜爐時間最長,爐況恢復周期最短的一次,燜、開爐技術含量大,燜爐操作科學、安全,開爐過程快速有序。燜爐期間進入爐內作業,對爐喉水冷鋼磚及無冷區耐火磚襯整體更換,檢修工藝安全可靠。送風前首次使用致裂器貫通鐵口與風口,鐵口埋氧槍。送風48小時開14個風口送風(共16個風口),風壓、風量恢復至正常時的90%,因鐵水處理困難,導致開風口速度放緩,耽誤爐況恢復。開爐后爐況穩定順行,是永通公司開爐史上又一突破。
2 燜爐前的準備工作
2.1燜爐前輔助崗位準備工作
(1) 27日白班(休風前48小時)清理爐頂各平臺的積油、雜物等易燃物,并準備好滅火器材。
(2) 27日白班(休風前48個小時)卷揚系統開空4個料倉,聯系上輔料。高爐停爐所用螢石、硅石、白云石、錳礦提前備好,并取樣分析,輔料上倉后,要調試好流量及稱量,確保配料準確。
(3) 28日白班(休風前24小時)對水系統進行全面檢查、檢漏,確保無漏水現象。爐皮漏點檢查,并做好標記,待休風后處理。
(4) 28日白班(休風前24小時)停配碎鐵,清理干凈料倉。休風前4個小時水渣上倉,為休風后封料面做準備。
(5) 28日白班(休風前24小時)噴煤系統改為全精煤冶煉,且提前計算好總煤量,確保在休風前將煤倉、煤罐噴空。
(6) 28日白班(休風前24小時)準備好堵風口(如:耐火磚、磚套、堵泥、河沙、黃油等)各項用具。
(7) 29日白班(休風前8小時)動力系統除塵布袋反吹一遍,休風前卸凈重力除塵器和干除塵的除塵灰。
2.2 燜爐前的操作制度調整
(1) 休風前保持爐況順行,風壓不超300kpa,做好外圍設備檢查、維護,杜絕減、慢風現象發生,保持良好的操作爐型。
(2) 27日白班(休風前48小時)開始配用錳礦、螢石,改善渣鐵流動性,全面活躍爐缸。
(3) 27日白班(休風前48小時)控制鐵水含硅0.6~0.8%,含硫0.025~0.045%,上部調劑適當放開邊緣,裝制調整為礦最大角度32°,焦最大角度33°,并確保鐵水溫度≥1480℃,嚴格控制爐溫下限,保證充沛的爐缸溫度。
(4) 28日白班(休風前24小時)停配焦丁,優化休風前原、燃料結構,入爐堿度核算按爐溫上限計算為1.05~1.10,加強爐況調劑,確保爐渣具有良好流動性。
(5) 28日中班16:00(休風前26小時)調整鐵口角度,鐵口角度由11°提至13°,有利于將爐缸中的渣鐵排放干凈。
(6) 28日中班21:00(休風前21小時)逐步減輕焦炭負荷,降煤比,略減礦批。
(7) 29日夜班7:00(休風前11小時)改全焦冶煉。10:30(休風前8小時)停煤,并做好全焦料銜接,根據負荷變化逐步停氧。
(8) 休風前最后一爐鐵打開鐵口后,卷揚機按通知備料,最后一次下料按礦石組織,爐頂溫度按200~250℃控制,利于爐頂點火。
(9) 準備充足鐵水罐,確保按時出凈渣鐵準時休風,提前聯系殘鐵罐,休風后及時放干凈貯鐵式大溝內渣鐵。
(10) 燜爐前的爐況調整比較關鍵,根據實際爐況的變化及時調整參數,保持兩股氣流穩定,爐溫穩定,料速均勻穩定,風口圓周工作合理均勻。休風前參數調整見下表1。
表1 休風前操作參數調整表
日期 |
時間 |
料制 |
礦批kg |
負荷 |
氧量N.m3/h |
風壓kPa |
風量N.m3/h |
風溫° |
頂溫° |
1月27日 |
|
OO31.5333230328.52CC312332292272252 |
18600 |
4.25 |
6000 |
290 |
96000 |
1150 |
220 |
1月28日 |
8:00 |
OO303323282CC312332292272252 |
18600 |
4.21 |
6000 |
290 |
96000 |
1150 |
220 |
|
21:00 |
同上 |
18000 |
4.03 |
6000 |
285 |
95000 |
1150 |
220 |
|
0:00 |
同上 |
17000 |
3.8 |
4000 |
275 |
93000 |
<1150 |
220 |
|
3:00 |
同上 |
17000 |
3.56 |
2000 |
265 |
93000 |
1100 |
250 |
|
5:00 |
同上 |
17000 |
3.29 |
2000 |
270 |
93000 |
1100 |
250 |
|
7:00 |
同上 |
16000 |
2.94 |
停氧 |
260 |
93000 |
1050 |
250 |
|
8:00 |
同上 |
16000 |
2.88 |
|
265 |
93000 |
1000 |
280 |
|
10:30 |
同上 |
16000 |
2.88 |
停煤 |
255 |
93000 |
945 |
280 |
|
11:00 |
同上 |
16000 |
2.88 |
|
250 |
92000 |
950 |
300 |
2.3燜爐料的選擇
本次停爐休風為了配合更換爐喉水冷鋼磚及無冷區高鋁耐火磚襯,料線降至爐身中部(零位以下約6米),考慮降料面后高爐的熱損失較大,燜爐時間較長,燜爐料全爐焦比2.56t/t.Fe,燜爐料體積481.6m3,燜爐料總負荷0.64,休風時要求凈焦到達爐缸,通過白云石,錳礦、瑩石、硅石調整爐渣成份(爐溫按1.5,堿度按0.85計算) 。1月29日中午12:00點開始下燜爐料(提前6個小時),18:35順利休風燜爐。燜爐料單詳見下表2及燜爐料參數表3。
表2 燜爐料單
組別 |
裝料制度 |
批數 |
體積m3 |
負荷 |
R2 |
料批組成(kg/批) |
|||||
4 |
OR+CC+CC |
6 |
161 |
1.5 |
0.90 |
焦批 |
8000 |
礦批 |
12000 |
螢石 |
400 |
錳礦 |
400 |
硅石 |
300 |
白云石 |
500 |
||||||
3 |
OR+CC+CC |
6 |
112 |
1.25 |
0.85 |
焦批 |
8000 |
礦批 |
10000 |
螢石 |
400 |
錳礦 |
400 |
硅石 |
300 |
白云石 |
600 |
||||||
2 |
CCR |
6 |
52 |
|
0.85 |
焦批 |
5000 |
礦批 |
|
螢石 |
400 |
|
|
硅石 |
|
白云石 |
800 |
||||||
1 |
CC |
20 |
161 |
|
|
焦批 |
5000 |
螢石 |
1000 |
|
|
表3 燜爐料參數
全爐參數 |
全爐終渣成分% |
||||||||||
總負荷 |
總鐵量kg |
總焦比kg |
總渣量kg |
總渣比 |
裝料體積m3 |
SiO2 |
CaO |
Al2O3 |
MgO |
R2 |
鎂鋁比 |
0.64 |
94819 |
2552.2 |
54104.7 |
570.61 |
481.69 |
37.36 |
32.78 |
15.38 |
11.47 |
0.88 |
0.74 |
(1) 凈焦CC↓20批(共40車),焦批5000 Kg,同時按每4車焦炭后配一車1000Kg螢石組織。
(2) 空焦料CCR↓6批,焦批5000 Kg,白云石800Kg/批,螢石400Kg/批。
(3) 負荷料6批,CC↓+CC↓+OOR↓,負荷1.25,焦批8000Kg(CC+CC),礦批10000Kg:燒結75%:球團25%,螢石400kg/批,白云石600Kg/批,硅石300 Kg/批,錳礦400Kg/批。
(4) 負荷料下至休風(估6批),CC↓+CC↓+OOR↓,負荷,1.5,焦批8000kg(CC+CC),礦批12000kg:燒結75%:球團25%,螢石400kg/批,白云石500Kg/批,硅石300 Kg/批,錳礦400Kg/批。
(5) 燜爐料體積481.6m³,料線6米左右,燜爐料總負荷0.64,全爐焦比2552kg/tfe,出鐵量95t。
表4 燜爐料成份分析%
名稱 |
TFe |
SiO2 |
CaO |
Al2O3 |
MgO |
MnO |
S |
CaF2 |
R |
|
燒結 |
55.47 |
5.56 |
10.89 |
1.62 |
2.12 |
0.256 |
0.031 |
|
1.95 |
1.78 |
球團 |
63.28 |
5.8 |
0.78 |
0.82 |
1.6 |
0.148 |
0.008 |
|
0.14 |
2.2 |
錳礦 |
8.92 |
26.66 |
6.85 |
4.46 |
4.67 |
60 |
|
|
|
2.0 |
硅石 |
|
98 |
|
|
|
|
|
|
|
1.6 |
螢石 |
|
12.1 |
|
|
|
|
0.01 |
85.2 |
|
1.7 |
3. 休風停爐操作
29日12:00下休風料定風量操作、控制頂溫下料。隨著休風料的入爐,風量逐漸增大,煤氣利用逐漸變差,頂溫中心和邊緣溫度逐步升高,控制風量以穩定煤氣流為主,爐內操作根據實際情況用風溫調節爐溫趨勢,確保爐溫充沛。保持一定的風量,既得滿足一定的料速,又得控制好壓差,保證氣流不過吹。下休風料時按300℃-350℃控制頂溫下料,嚴格控制荒煤氣溫度不超260℃。18:35順利停爐,料面按要求降至6m左右,停爐過程控制有效,頂溫在預定范圍波動,爐況穩定,實現安全停爐,具體控制過程見下表5。
表5 下休風料及降料面過程控制表
時間 |
料制 |
裝制 |
批數 |
礦批t |
負荷 |
R2 |
風壓kPa |
風量N.m3/h |
風溫℃ |
料線mm |
12:00 |
R182CC312332292272252 |
CC↓CC↓+R↓ |
10 |
|
|
|
255 |
9.3 |
950 |
1500 |
13:20 |
|
打水控制頂溫,頂溫按300℃-350℃控制下料,荒煤氣溫度≤260℃ |
|
235 |
9.2 |
920 |
2400 |
|||
13:40 |
R182CC不變 |
CC↓+R↓ |
6 |
|
|
|
230 |
9.2 |
920 |
2600 |
14:20 |
OO283302262CC不變 |
CC↓CC↓+OO↓ |
6 |
10 |
1.25 |
0.85 |
210 |
9.2 |
930 |
3700 |
14:40 |
OO273292252CC不變 |
料線逐步降至4000mm,礦角減一度,風量按8.5萬/h控制 |
|
195 |
8.6 |
940 |
4800 |
|||
15:50 |
同上 |
CC↓CC↓+OO↓ |
6 |
12 |
1.5 |
0.90 |
185 |
8.5 |
920 |
5000 |
18:00 |
|
|
|
|
|
|
90 |
7.0 |
1030 |
6000 |
注:17:20最后一爐鐵打開鐵口出鐵,透風后噴鐵口,18:23堵口,裝有水炮泥滿炮膛。
4. 燜爐后工作安排
4.1 燜爐后密封工作
(1) 休風后迅速將風口小套與直吹管全部卸下,用泥堵至風口二套中間,大套砌磚,填河沙,抹黃泥,再用黃油密封,確保不進風。
(2) 高爐進風系統用盲板加鉛油封死,避免因熱風圍管及熱風總管降溫過快而造成耐材破損。
(3) 29日22:35(休風后4小時)將提前準備好的水渣(約11.8t)用布料溜槽均勻步在料面上進行上部密封。30日10:45(休風后16小時)再上一車水渣(約6t)進行密封。
(4) 30日10:35(休風后40小時),為減少爐頂放散閥的自然抽力,爐頂放散閥關至1/3開度。30日0:00(休風后5.5小時)倒流閥關至1/3開度,6:40(休風后11小時)關閉倒流閥。
(5) 爐頂上、下料罐所有閥門處于關閉狀態,人孔保持敞開。
4.2 燜爐后冷卻系統控制
(1) 關閉所有爐外噴淋水和漏水冷卻壁及爐喉鋼磚供水,關閉爐頂氣密箱供水,嚴禁往爐內漏水。
(2) 打開熱風閥、燃燒閥排污口,同時必須查漏,發現漏水的務必更換。
(3) 29日20:20(休風后2小時)開路停一臺泵,20:45開路泵全停(風口小套全卸下)。
(4) 30日2:00(休風8小時后)閉路系統停一臺泵,流量控制到正常水量一半1034m3/h。
(5) 30日8:30(休風14小時后),控制風口大、中小套及爐底冷卻供水壓力181kPa-61kPa,閉路供水流量1034--568m3/h,控制不斷水。
4.3 燜爐后建立巡檢臺賬
(1) 休風燜爐后建立完整的巡查記錄臺賬,每兩小時對所有爐體密封點檢查確認,定期補油,確保無漏風現象。
(2) 每兩小時檢查一次冷卻系統控制執行情況,保證無漏水。
(3) 每兩小時對爐頂溫度變化情況進行記錄。
(4) 每四小時對料面著火及料面深度變化情況進行監測記錄。
(5) 每四小時對爐內CO含量測量一次,為進入爐內檢修作業做好準備工作。
4.4 燜爐后檢修作業
根據燜爐后檢修工作安排,爐喉水冷鋼磚及無冷區耐火磚襯損壞嚴重,需要全部拆除,重新砌磚。燜爐后通過對爐內CO含量值連續監測,雖在逐步降低,但是仍不具備進入爐內作業條件。2月3日在人孔大平臺下方,東、南、西、北四個方向開4個人孔,用風扇向爐內鼓風,達到稀釋、降低爐內CO含量的目的。2月5日具備作業條件,開始安裝作業吊盤,為確保爐內作業人員安全,檢修前用河沙對料面再覆蓋一次,在施工吊盤下方安裝兩個風扇向爐外抽風,爐頂大人孔用風扇向爐內鼓風,大放散全開,并用便攜式煤氣報警器連續監測,專人監護,保證施工人員安全。2月10日更換水冷鋼磚、無冷區磚襯及爐體灌漿工作結束,2月17日進入爐內撿拾掉落料面的碎鋼磚,2月18日料面鋪18根枕木,點燃烘烤新砌磚襯。
5. 開爐前的準備工作
5.1制定詳細的開爐方案
高爐長期燜爐22天后開爐,在永通公司尚屬首次。公司高度重視,制定了詳細的開爐方案,成立以經理為總指揮的開爐指揮部,分工藝組、設備電氣組、開爐協調組、安全環保監督組、后勤外圍保障組五個專業組將開爐方案每一項工作落實到人,送風復產前的準備,復風條件的確認,復風具體操作以及復風安全環保措施等都做了詳細規定,確保每一項工作都有安排、有落實。
5.2開爐前設備檢查和試車
(1)開爐送風前充分調試設備、試車和各種能源介質的再確認。
(2)熱風爐、干除塵確保各個閥門開關靈活、工作可靠,確保無跑風、無泄漏。
(3)送風風機提前8小時試運行,透平機、BPRT系統和吸附制氧系統都要具備投用條件。
(4)上料系統提前5天聯動試車,確保信號正常、探尺準確、皮帶開啟正常,各倉稱量、布料器及角度校對無誤。
(5)高爐閉路和開路供水系統運行正常,滿足供水要求。沖渣泵試運行正常,壓力、水量滿足沖渣要求。
(6)開爐前對高爐各個系統、設備進行全面不間斷聯動試車,過程統一指揮,專人操作,確認到位,嚴格按照正常生產時,設備運行狀態的標準運行驗收,確保送風時運行正常無誤。
(7)燜爐期間3座熱風爐均處于停燒狀態,熱風爐熱損失較大,為了復風后有較高的風溫使用,2月17日21:00(送風前3天)1#2#爐用天然氣烘爐,為復風后快速提高爐缸溫度創造條件。
5.3開爐前處理鐵口、風口及埋氧槍
此次開爐首次應用了致裂器對鐵口進行預處理,大大縮短了鐵口與風口的貫通時間,用致裂器定向致裂,可快速打通鐵口與鐵口上方風口的通道,減少送風前期風口窩渣鐵風險。致裂器工作原理:致裂器前置儲液管內充裝液態CO2,啟動加熱裝置瞬間產生大量熱量,液態CO2瞬間氣化,體積急劇膨脹,產生強大推力,從而得到定向致裂目的。
(1) 19日14:00(復風前34小時)回裝3#-14#風口及直吹管,摳凈風口內的殘渣,人工掏或用氧氣燒,使爐內大塊焦炭散落為止,然后用有水泥填實。堵風口,采用先堵有水炮泥,中間加磚套,后再加有水泥的方法,確保不吹開,回裝及堵風口過程嚴格執行“掏凈、填滿、堵嚴、上緊、驗收”十字方針。
(2) 20日9:30(復風前14.5小時)預處理鐵口,頭鉆用80mm鉆頭鉆進1000mm后用氧氣燒鐵口,燒進深度3000mm,見焦炭吹出。
(3) 20日12:00(復風前12小時)用致裂器處理鐵口。用致裂器處理鐵口6次,每次崩過后,用揚灰測試鐵口有吸風現象,說明鐵口與上部已貫通。
(4) 20日16:00(送風前8小時)成功埋氧槍,氧槍插進深度2500mm(正常鐵口深度2000mm),氧槍與鐵口接觸面用石棉繩纏緊再用有水炮泥密封嚴實,通入壓縮空氣和氧氣,空:氧=0.3:0.2Mpa,氧氣與空氣管道上安裝壓力與流量計,過程可控。在一定的配比下,保證氧槍前端著火,充分點燃爐缸焦炭,利于加熱爐缸底部。過程中注意觀察,防止氧槍過燒,造成鐵口孔道燒損。另外氧槍富氧過程也要時刻觀察各風口聯通的情況,并分析是否有效富氧,是否達到加熱爐缸的目的。
(5) 20日17:30(復風前6.5小時)處理1#2#15#16#風口,拉下風口小套,從風口前端向下燒,大量燒氧氣,燒至風口前端焦炭下塌,保證鐵口與風口貫通,風口前焦炭充分燃燒。
(6) 20日20:00(復風前4小時)安裝1#2#15#16#風口及直吹管,風口前端圓周空腔填有水泥,每個風口內再裝填助燃工業鹽一袋(50kg)。
6. 復風開爐操作
2月21日0:06送風。由于此次燜爐時間長達22天,點火時采用鐵口上方4個風口送風(1#2#15#16#),初始送風面積為0.0382m²,點火風量為500m³/min,風溫840℃左右,送風風口明亮后,風壓逐步加至85kPa,風量700m³/min。20日21:50(第一次插氧槍5.5小時后)拔氧槍,流出少量渣。21日4:36(送風后4.5小時)拔第二次氧槍,鐵口噴火,無渣鐵,用氧氣燒鐵口后流出渣鐵,渣鐵量約7t。復風后渣鐵粘稠、熱量低、流動性差。為了補充長時間燜爐損失的熱量,復風后補凈焦54t,后續下1.39負荷料。爐況恢復期間,積極組織爐前出鐵,減少風口前窩渣鐵風險,也為凈焦下達爐缸爭取時間。直至21日22:45凈焦進入爐缸,熱量回升后才開始開風口。22日12:00因堵不住鐵口被迫減風,風壓由225kpa減至90kap。截止23日2:30已開14個風口送風,因公司鐵水消耗能力不足,不能繼續開風口、加風,嚴重影響爐況恢復進程,后續根據鐵水消耗能力的不斷緩解,爐況逐步恢復正常。復風料組成及開風口情況見下表6。
表6 開爐料組成及開風口情況
日期 |
時間 |
礦批kg |
焦批kg |
負荷 |
批數 |
風壓kPa |
風量N.m3/h |
風溫℃ |
熱量℃ |
開風口數 |
21日 |
0:06 |
|
6000 |
|
9 |
40 |
3.5 |
|
|
4 |
|
7:30 |
8000 |
6000 |
1.39 |
26 |
81 |
4.3 |
838 |
1170 |
|
|
22:45 |
8000 |
5000 |
1.67 |
6 |
107 |
4.1 |
867 |
1303 |
5 |
22日 |
0:30 |
|
|
|
|
122 |
4.9 |
881 |
1266 |
6 |
|
2:50 |
|
|
|
|
152 |
5.8 |
905 |
1394 |
7 |
|
3:50 |
8000 |
4500 |
1.85 |
6 |
150 |
5.9 |
902 |
|
|
|
5:35 |
8000 |
4200 |
2.00 |
5 |
166 |
6.6 |
889 |
|
8 |
|
7:15 |
9000 |
4200 |
2.24 |
8 |
171 |
6.0 |
933 |
1376 |
|
|
8:40 |
|
|
|
|
192 |
6.6 |
936 |
1453 |
9 |
|
9:30 |
10000 |
4200 |
2.49 |
22 |
212 |
7.3 |
952 |
|
10 |
|
12:00 |
12:00因堵不住鐵口,減風至90kpa,13:30過撇渣器 |
||||||||
|
15:30 |
11000 |
4200 |
2.74 |
5 |
230 |
7.4 |
930 |
1500 |
11 |
|
16:15 |
12000 |
4200 |
2.99 |
5 |
250 |
7.8 |
954 |
1481 |
12 |
|
18:00 |
13000 |
3900 |
3.47 |
13 |
270 |
9.1 |
867 |
1593 |
13 |
23日 |
2:30 |
15000 |
4200 |
3.74 |
48 |
275 |
9.4 |
902 |
1521 |
14 |
|
7:20 |
16000 |
4200 |
3.90 |
|
275 |
9.4 |
943 |
1508 |
|
7. 結論
永通高爐燜爐22天又5.5小時,21日0:06復風,爐況恢復期因堵不住鐵口減風一次,后續爐況恢復順利。此次開爐實現快速復產是永通公司煉鐵技術的重大突破,一些開爐復產經驗、技術以及更換爐喉鋼磚與磚襯作業工藝值得學習總結:
(1) 公司領導高度重視、精心組織、科學安排,制定燜、開爐方案。
(2) 燜、開爐料單制定合理,休風料執行到位,布料規律,按要求下達指定位置,下休風料過程控制穩定、安全,為復風順利創造了有利條件。
(3) 燜爐后,高爐密封工作嚴密可靠,從回裝風口、直吹管時扒出的整塊大粒焦炭可以判斷風口密封工作較好,有利于促進開爐進程。
(4) 檢修期間各項工作進度安排合理、安全。進入爐內更換爐喉鋼磚及無冷區磚襯工作,嚴格按照工藝要求執行,檢修質量良好,施工安全,均按預期時間完成了檢修任務。
(5) 首次使用致裂器,大大縮短了鐵口與風口貫通時間,加快了恢復進程。
(6) 鐵口埋氧槍時間滯后,造成復風后爐缸熱量不足,影響爐況恢復進程,應復風前24-48小時埋氧槍充分加熱爐缸,提高爐缸熱量,有利于復風后快速恢復。
(7) 復風前期,渣鐵溫度低、流動性差,爐前操作、出鐵組織有力,能保證按時打開鐵口出鐵,及時排出涼渣、涼鐵,減少了風口前窩渣鐵風險,避免了發生事故,造成爐況反復。
(8) 開爐前試車到位,準備充分,開爐過程中未因設備原因造成減、慢風。
(9) 開爐期正值寒冬,未提前與炮泥廠家溝通調整炮泥質量,開爐期間因炮泥硬,打不動泥,炮泥加熱保溫設施又欠缺,造成鐵口深度不易維護。22日12:00因堵不住鐵口減風操作,對爐況恢復造成比較大的影響。
(10) 公司生產條件限制,在鑄管未全線復產之前,鐵水處理能力不足,導致爐況恢復滯后,影響爐況恢復。
(11) 燜爐前、燜爐后、開爐前對職工進行安全教育及危險源再辨識。嚴格執行安全操作規程,設立專人安全監護作業,做到了安全停爐、安全檢修、安全復產。
參考文獻:
[1] 周傳典.高爐煉鐵生產技術手冊[M].北京:冶金工業出版社,2012:429-480
[2] 王筱留.高爐生產知識問答[M].北京:冶金工業出版社,2004:242-270