勞廣兵,劉向朋
(中冶華天南京工程技術有限公司,江蘇南京 210019)
【摘 要】 高爐煤氣放散塔作為鋼鐵聯合企業調節煤氣管網穩定的重要設施,起到了保護煤氣系統安全的作用。長江鋼鐵高爐煤氣放散塔運行多年,由于高爐擴容、系統落后等原因,存在放散能力不足、放散高度不夠等問題。為解決這些問題,長江鋼鐵對高爐煤氣放散塔的塔體、煤氣管道材質、放散工藝以及計算機控制系統進行了升級改造。改造后,從根本上解決了放散塔運行中存在的問題,消除了安全隱患,節約了能源,并取得了一定的經濟效益。
【關鍵詞】 高爐煤氣放散塔;放散能力;放散高度
0 引言
鋼鐵企業作為國民經濟中能源消耗大戶,其能耗約占全國總能耗的 10%[1]。鋼鐵聯合企業在煉焦、煉鐵和煉鋼的生產過程中會產生大量的焦爐煤氣、高爐煤氣和轉爐煤氣,這些煤氣是極其重要的二次能源,占鋼鐵企業總能耗的 30%~40%[2] 。利用好鋼鐵企業副產煤氣,不僅可以節約能源,還可以防止污染環境。
在實際生產過程中,高爐煤氣的發生量和消耗量在一定程度上呈波動狀態,為了解決這種短時間的供需不平衡問題,企業通常會在高爐煤氣管網上設置高爐煤氣柜。但生產計劃的調整、煤氣用戶的檢修等其他因素會造成煤氣供需的長時間不平衡,這種不平衡僅靠高爐煤氣柜是無法解決的。此時,為了保持高爐煤氣發生和使用的平衡,需要在高爐煤氣管網合適的位置建造高爐煤氣放散塔,放散掉多余的高爐煤氣。高爐煤氣放散塔不僅可以保護設備的安全,而且可以保證高爐煤氣管網壓力穩定,不影響其他用戶的使用和熱工控制。另外,放散的煤氣得到燃燒,也可以減少環境污染。
1 長江鋼鐵高爐煤氣系統概況
長江鋼鐵現有2座1 080 m3 高爐和1座1 250 m3高爐,3座高爐的高爐煤氣總產氣量約為80 萬m3 /h,主要用戶是高爐熱風爐、軋鋼加熱爐和自備電廠。為了解決短時間高爐煤氣供需不平衡問題、穩定管網壓力,長江鋼鐵在原有1座10 萬m3 高爐煤氣柜的基礎上新建了1座 16.5萬 m3 高爐煤氣柜。為了解決長時間高爐煤氣發生和使用不平衡的問題,高爐煤氣總管網上建有 1 座 3×DN 1200高爐煤氣放散塔。
2 長江鋼鐵高爐煤氣放散系統存在的問題
長江鋼鐵原有的 1座 3×DN 1200高爐煤氣放散塔已運行多年,由于高爐擴容、系統落后等原因,導致存在如下問題。
(1)放散能力不足。原放散塔設計放散能力為24 萬m3 /h,但實際最大的 1 座高爐最大產氣量為 33 萬 m3 /h,遠超放散塔的設計放散能力,故現有放散塔的放散能力不足,存在較大的安全隱患。
(2)放散高度不夠。原放散塔的放散高度為40 m,小于《鋼鐵企業煤氣儲存和輸配系統設計規范》(GB 51128—2015)中最低放散高度 50 m 的要求,存在煤氣放散中毒的危險,且人站在放散塔火炬正下方,有明顯灼熱感。
(3)煤氣系統腐蝕嚴重。由于 3 座高爐的高爐煤氣均采用干法除塵,煤氣中含有大量的Cl、S等酸性成分,且后續沒有對高爐煤氣采取有效除酸處理,導致煤氣系統腐蝕嚴重。
(4)小流量放散時計量和調節不精確。由于放散管口徑為DN 1200,當放散流量較小時,計量和調節不能夠精確控制,導致放散塔對管網放散穩壓能力滯后,管網壓力波動相對較大。
(5)能源的浪費。原放散塔采用的是液化石油氣“長明燈”,當放散塔處于放散狀態時,液化石油氣“長明燈”需長期點火伴燒,造成能源的浪費。且液化石油氣需采用液化石油氣瓶組氣化系統,增加了具有火災危險性甲類廠房的安全隱患。另外,液化石油氣瓶組的更換也增加了人工成本。
(6)點火放散系統復雜,自動化程度不高。原煤氣放散點火系統雖然具備自動點火功能,但由于運行時間長且控制系統落后,自動點火系統“長明燈”熄滅后需人工點火,耗時費力,既不能保證放散時煤氣被及時點燃,也不能保證崗位職工的人身安全。
3 長江鋼鐵高爐煤氣放散塔升級改造方案
3 . 1 塔體的改造
考慮到最大 1座高爐最大產氣量為 33 萬 m3 /h, 遠大于放散塔最大初始設計放散能力 24 萬 m3 /h。 若對原放散塔進行利舊改造,即僅對計量和調節系統進行更換,根據核算,單根放散管最大放散流量需達到 11 萬 m3 /h,對應流速需達到 38 m/s。咨詢放散塔生產廠家得知,當放散煤氣流速>30 m/s 時,易產生脫火現象,造成燃燒器熄火。故需要將已有的3×DN 1200 高爐煤氣放散塔整體拆除,新建 1 座3×DN 1400 高爐煤氣放散塔,該放散塔放散管最大流速為 28 m/s,滿足流速≤30 m/s 的要求,不易產生脫火現象。
依據《石油化工企業設計防火標準》(GB 50160—2008)2018 年版中的火炬輻射熱對人員影響(見表 1),按照人員穿有適當衣服可長期停留的地點,選取允許輻射熱強度為1.58 kW/m2 。
此時,放散塔計算高度為:
式中:R—受熱面與火焰中心的距離,m;
?—火焰的輻射率,高爐煤氣?=0.1;
Q—火焰的總發熱量,kJ/h;
q—輻射熱強度,kJ/(m2 ⋅h)。
按照無熱輻射屏障設施,操作人員穿有適當防護衣時可停留幾分鐘的地點,選取允許輻射熱強度為4.73 kW/m2。此時,放散塔計算高度為:
而《鋼鐵企業煤氣儲存和輸配系統設計規范》(GB 51128—2015)中要求的最低放散高度為 50 m,大于按輻射熱計算的高度。由于放散塔最大流量為10萬m3 /h,最低放散高度也需要達到50m,考慮到系統最大流量為33萬 m3/h,適當增加放散高度, 最終選取放散高度為65 m。
3.2 煤氣管道材質的改造
長江鋼鐵高爐煤氣采用干法除塵,并且未經過脫氯除酸措施,高爐煤氣中的Cl、S等酸性成分含量較高,會導致煤氣管道腐蝕穿孔,影響煤氣系統安 全。普通材質 Q345B板材耐腐蝕性能較差,試驗證 明 Q345B 板材的腐蝕速率為 Q345NS 板材的 3.5 倍[3],采用 Q345NS 板材可以顯著延長管道使用壽命。故改用耐酸性腐蝕較好的Q345NS板材。
3.3 放散工藝的改造
為了在放散量較小時也可精準調節管網壓力,此次改造在原放散系統的一根放散管上增加了DN 600的旁通,單獨進行計量、調節。設置該旁通可以避免單獨增加一根火炬,降低成本。改造后高爐煤氣放散塔工藝流程圖見圖1。
為實現放散塔快速調節管網壓力的功能,放散系統調節閥和蝶閥均采用液動閥。每個液動調節閥設有液壓控制閥臺,控制用比例閥采用進口設備,并配備閉環控制器,以確保調節閥控制精度。配套新建一套液壓站為液動閥提供動力,液壓站配套設有蓄能器,可保證每個液動閥全行程動作2次。
原液化石油氣“長明燈”需要長期伴燒,此次改造通過在燃燒器中將高爐煤氣催化,提高了低熱值高爐煤氣的燃燒性能,實現了高爐煤氣催化自點火,節約了大量的液化石油氣。
3.4 計算機控制程序的改造
為了能夠對放散塔點火、滅火和安全報警進行有效控制,編制以下計算及控制程序。
3.4.1 點火程序
(1)當管網壓力≥10.2 kPa 并持續 10 s 后,打開DN 600 放散管的調節閥,對 1#燃燒器進行點火,使煤氣燃燒。
(2)當 DN 600 放散管的調節閥已全部打開,管網壓力≥10.4 kPa 并持續 10 s 后,打開 1#DN 1400 放散管的調節閥,對高爐煤氣進行點火,使煤氣燃燒。
(3)當1#DN 1400放散管的調節閥已全部打開,管網壓力≥10.7 kPa 并持續 10 s 后,打開 2#DN 1400放散管的調節閥,對2#燃燒器進行點火,使煤氣燃燒。
(4)當2#DN 1400放散管的調節閥已全部打開,管網壓力≥11.0 kPa 并持續 10 s 后,打開 3#DN 1400放散管的調節閥,對3#燃燒器進行點火,使煤氣燃燒。
以上步驟中,若放散過程中出現熄火現象,則需要將相應的放散點火程序重復一遍,直至燃燒穩定。
3.4.2 滅火程序
(1)當管網壓力≤11.0 kPa 并持續 10 s 后,將3#DN 1400 放散管的調節閥開度慢慢關小,直至關閉。
(2)當3#DN 1400放散管的調節閥已關閉,管網壓力≤10.7 kPa 并持續 10 s 后,將 2#DN 1400 放散管的調節閥開度慢慢關小,直至關閉。
(3)當2#DN 1400放散管的調節閥已關閉,管網壓力≤10.4 kPa 并持續 10 s 后,將 1#DN 1400 放散管的調節閥開度慢慢關小,直至關閉。
(4)當 1# DN 1400 放散管的調節閥已關閉,管網壓力≤10.2 kPa并持續10 s后,將DN 600放散管的調節閥開度慢慢關小,直至關閉。
3.4.3 報警
(1)煤氣管網壓力報警:當煤氣放散塔調節閥全開,管網壓力≥12.0 kPa 時,發出煤氣管網超壓報警。當放散塔調節閥全關,管網壓力≤6.0 kPa時,發出煤氣管網低壓報警。
(2)液壓油系統報警:設置油箱油位低位報警、油泵故障報警、油溫高溫報警和液壓油低壓報警。
(3)電控系統報警:當放散塔系統停電時,閥門保持原位,此時控制系統由 UPS供電并發出停電報警,電磁閥及比例閥可由 UPS供電。當火焰溫度低時,點火控制柜發出熄火信號,PLC發出熄火報警。
在控制室設“自動”和“ 手動”點火切換開關。“自動”狀態下實現自動點火,“手動”狀態下可在控制室內或現場操作平臺上手動遠程進行點燃操作。為了防止煤氣流量較小時發生回火,系統在調節閥開啟時向分子封里持續通入氮氣。
4 升級改造后的效果
放散塔改造投運3年以來,運行良好,從未出現過因為放散量超設計能力而導致管網壓力升高到較大值(12kPa)的情況。
放散塔放散流量較小時,該系統可以快速反應,管網波動較小。放散量較大時,3根放散主火炬 同時放散,工作人員在放散火炬正下方未感受到明顯的灼燒感。
高爐煤氣催化自點火運行效果良好,由于采用了高爐煤氣催化自點火,大大節約了需要外購的伴燒氣源液化石油氣。原放散塔所需伴燒液化石油氣耗量約為 5m3 /h,按單價20元/m3 計算,每年可節約人民幣 87.6萬元,同時,還節約了液化石油氣瓶組更換的人工成本。
5 結論
通過增大高爐煤氣放散塔管徑、增高放散塔高度、更換管道材質、增加小口徑旁通、增設高爐煤氣自點火裝置以及完善計算機控制程序等方法,有效地解決了長江鋼鐵煤氣放散能力不足及管道腐蝕的問題。升級改造后,系統未出現管網超壓現象,可以實現小流量精準調節,每年節約液化石油氣點火費用約87.6萬元。
參考文獻
[1] 陳曉偉,陳偉,田朝,等 .鋼鐵企業煤氣平衡問題探究與改進[J]. 冶金動力,2021(3):32-34.
[2] 姜榮,葉傳勇.恒場強脫磁器在酒鋼選燒廠的試驗研究[J].酒鋼科技,2015(2):65-67.
[3] 劉健,胡學文,李寧.長壽命煤氣管道的研究與應用[C]//2019年全國冶金燃氣專業年會論文集,2019:70-73.