李勝強
(新疆八一鋼鐵股份有限公司煉鐵廠,新疆 烏魯木齊 830022)
摘 要:本文結合八鋼新區 ABC高爐直吹管的特點和 2022年度以前直吹管送風裝置的燒穿事故,分析了其對高爐生產和安全的影響,通過對直吹管使用過程中發紅的控制,以及殘骸燒損的診斷、分析,制定了針對性的防范措施,延長了直吹管的使用壽命、有效杜絕了直吹管燒穿事故的發生,并取得了較好的效果。
關鍵詞:直吹管;燒穿;煤槍磨損
引言
隨著高爐不斷大型化的發展,對配套送風裝置的要求也越來越高,要求直吹管能夠承受更高的負荷,耐受更高的溫度。伴隨著生產能力的提升,直吹管發紅與燒穿的現象也屢屢發生。在2019年至2022年期間,八鋼 2500 m3高爐就發生了多次直吹管發紅,甚至燒穿的事故,為了防止事故的擴大化,煉鐵廠不斷的改進裝置參數,同時制定預防措施,有效遏制了事故的發生。
1 八鋼高爐直吹管結構
八鋼新區 ABC 高爐均為有效容積為 2500 m3的大型高爐,每座高爐設置 30 個進風風口。高爐直吹管鋼殼內部均采用全內襯澆筑耐火材料:即從直吹管端頭至直吹管尾部法蘭,內部耐火材料澆筑作業采取一次性完成,直吹管主要參數見表1。
直吹管示意簡圖見圖1。
2 八鋼高爐直吹管燒穿統計分析
八鋼高爐自2018年至2022年,共計發生14起直吹管燒穿事故,其中 A 高爐發生 4 起、B 高爐發生 3起、C 高爐發生 7 起。2019 年度直吹管燒穿頻次最高,共計發生7起。
高爐直吹管燒穿的部位均為直吹管前段,燒穿的起始部位是直吹管槍包的前端[1]。從發現直吹管管體發紅到燒穿,時間僅僅需要幾分鐘。如果高爐減風及時,直吹管只是前端部分燒穿;如果高爐減風時間較長,則整個直吹管除端頭以外前半段全部燒損。例如C高爐2019年5月14日27#直吹管燒穿(圖2、B高爐2019年5月10日14#直吹管燒穿(圖3)。
3 高爐直吹管燒穿的原因分析
高爐直吹管燒穿,如果發現、處理不及時,損失則會非常嚴重。從直吹管燒穿部位將噴濺出大量燃燒的紅焦炭及熔融的渣鐵,該風口對面的設備將被燒損,尤其是電纜系統,燒損后恢復難度大。如果打水處理直吹管燒穿事故的人員站位不當,也會發生人員燙傷事故。熱風從直吹管燒穿部位噴出,高分貝的噪音也會嚴重損傷處理事故人員的聽覺系統。
高爐直吹管燒穿的原因,主要是直吹管內部澆筑的耐火材料出現氧化燒損、磨損,導致隔熱能力下降,直吹管鋼殼表面溫度升高后鋼殼強度下降,發生燒穿。導致直吹管鋼殼溫度升高的因素一般有以下幾種因素:
(1)直吹管內部澆筑的耐火材料抗熱性能不足、導熱性提高、導熱效果被強化。
(2)直吹管內部耐火材料澆筑過程中存在氣隙,并且形成通道。直吹管內部的耐火材料澆筑過程中未進行有效振動,流體狀的耐火材料中間存在氣隙,直吹管鋼殼與內部澆筑材料之間形成通道。
(3)直吹管安裝過程中,直吹管端頭與風口小套的加工球面沒有緊密結合,密封性不好,存在跑風現象。
(4)風口噴煤的煤槍槍身中部磨損或者燒損,噴吹的煤粉直接將直吹管內部的耐火材料燒損或者磨損,導致直吹管鋼殼磨損、磨漏。
4 高爐直吹管燒穿的發現及應急處理
正常生產時,看水工每班對在線的直吹管進行監控測溫,針對不同的現象采取應對措施:
(1)一般情況下,高爐使用的鼓風經過熱風爐加熱之后,熱風溫度在1100±50 ℃左右,富氧率一般在3 %以下,直吹管鋼殼表面溫度均在 320 ℃以下。如果巡檢發現直吹管鋼殼表面溫度上升至350 ℃以上,則應立即架設氮氣或者壓縮空氣進行吹保降溫,則可以杜絕直吹管燒穿事故的發生,然后利用高爐休風及定修機會,更換此溫度超標的隱患直吹管。八鋼高爐針對發紅面積的大小,制作了一種專門的直吹管吹保降溫裝置。此吹保降溫裝置通過軟連接快速接頭與氮氣氣源連接,然后將此吹保裝置固定在直吹管鋼殼表面發紅部位,依據發紅面積的大小調整、控制合適的吹保氮氣流量,以此降低直吹管鋼殼表面溫度,確保低于 100 ℃即可。同時,現場發現直吹管鋼殼表面有發紅現象,嚴禁直接采取打水降溫措施,防止發紅的直吹管鋼殼遇急冷而炸裂,直接導致直吹管燒穿事故發生。
(2)如果巡檢時,聽到爆鳴聲、看到火星噴出,發生直吹管燒穿,則立即使用事故打水管進行打水降溫,即用 1.6 MPa壓力的高壓工業水對準燒穿部位進行打水降溫,防止燒穿面積迅速擴大化,同時立即通知值班工長緊急減風、休風處理。高爐休風后,更換燒穿的直吹管。如果僅燒穿一個風口的直吹管,休風之后處理事故需要的時間較短,約一個小時左右的時間可完成更換。例如 C 高爐 2019 年 5 月 14 日27#直吹管燒穿,休風更換只使用了68 min。
5 高爐直吹管燒穿的防范對策
根據八鋼高爐直吹管的運行實際分析,合理管理直吹管的耐材制作、備件管理、設備安裝及日常檢查,可有效提高直吹管使用壽命。
(1)直吹管內部的澆筑料需使用抗熱性能好的耐火材料。直吹管內襯耐材主要性能指標必須高于以下的技術要求:
澆筑料抗折強度 :110 ℃ × 24 h ≥8.0 MPa 1400 ℃×3 h ≥10.5 MPa
澆筑料耐壓強度:110 ℃ ≥45 MPa
澆筑料線變化率:1500 ℃(燃燒后) 0.05 %
體積密度(1500 ℃)≥2.1 g/cm3
澆筑料耐火度:≥1790 ℃
澆筑料化學成分:Al2O3+SiO2≥92 %
(2)直吹管內部的耐火材料澆筑前必須充分攪拌均勻、澆筑過程中進行有效振動,防止流體狀的耐火材料中間存在氣隙。直吹管制作過程中,內部的澆筑料烘烤作業,必須嚴格按照規定的溫度曲線進行操作。
(3)備用的直吹管存儲在帶蓋倉庫內,不得受潮、雨淋。定置堆放、運輸過程中應保證平穩安全,輕取輕放。
(4)直吹管安裝過程中,端頭涂抹耐高溫密封膠,與風口小套的加工球面緊密結合,確保密封性良好。
(5)遇到高爐休風或者定修,高爐開風后,安排專人監控直吹管安裝工作。如果出現直吹管端頭與風口小套結合面之間跑風情況及時調整,杜絕跑風加劇,導致直吹管端頭與風口小套之間結合面噴濺渣鐵,引發直吹管燒穿事故發生。
(6)風口煤槍噴煤狀況定期進行巡檢,發現煤槍在直吹管內部漏粉,立即將該破損的煤槍停煤吹掃。
(7)風口噴煤槍嚴格按照規定的使用周期進行定期更換,杜絕超周期使用噴煤煤槍。
6 結論
綜上所述,可以得出以下結論:(1)直吹管發紅、燒穿的原因主要有耐火材料差、安裝不規范、噴煤槍故障等;(2)強化直吹管的日常檢查、監控制度的執行,直吹管發紅后及時采取吹保措施,可有效延長直吹管壽命,防止事故的擴大化;(3)采取提高耐火材料性能、強化耐材澆筑步序管理、優化直吹管備件管控,提高安裝質量和噴煤槍檢查制度等措施后,高爐直吹管發紅和燒穿問題都得到了有效的解決,杜絕了直吹管燒穿事故發生,降低了高爐工藝休風率,保障了操作工人身安全。2022 年以后八鋼 2500m3高爐再未發生過直吹管燒穿事故。
參考文獻
[1]余水生,黃日清.高爐直吹管燒穿調查及其改進[J]. 柳鋼科技,2009(3):7-9.