曹利
建龍阿城鋼鐵有限公司煉鋼廠
1 前言
近2年來,受國內外大環境影響鋼鐵市場持續低迷,鋼材價格幾經降低,鋼鐵企業的成本壓力加大。現在對標挖潛、推動技術進步,走低成本發展道路已成為共識,煉鋼工序成本直接影響鋼材的制造成本,而鋼鐵料消耗占煉鋼工序成本50%以上,是煉鋼工序成本的重點管控指標,同時亦是衡量煉鋼生產企業的一項綜合技術技經指標。 建龍阿城鋼鐵有限公司煉鋼廠圍繞大幅度降低鋼鐵料消耗指標,進行了多舉措攻關,取得了較為顯著的效果。
2 概況
建龍阿城鋼鐵有限公司煉鋼廠現有80噸頂底復吹轉爐1座,90噸LF爐1座,鐵水撈渣機1臺,R12m4機4流扁坯連鑄機1臺,生產規格165*400、165*450、165*500鋼坯,鋼種Q195、Q235B為主,輥道熱送軋制帶鋼。
3 取得主要成效
自2023年5月份開始鋼鐵料消耗持續降低,到2024年5月份鋼鐵料累計完成1059kg/t較2022年降低22.8kg/t,噸鋼降低成本63.8元。
表1 1*80噸轉爐主要技經指標完成情況
年 |
產量 萬噸 |
鋼鐵料 kg/t |
鐵耗 Kg/t |
轉爐渣量 Kg/t |
氧氣消耗 M3/t |
吹損率 % |
2022 |
149 |
1081.8 |
910.7 |
118 |
53.86 |
7.6 |
2023 |
140 |
1064 |
951 |
100 |
50.88 |
6 |
2024(1-5) |
62 |
1059 |
1002 |
95 |
50.72 |
5.6 |
4、降低鋼鐵料消耗主要措施
4.1成立攻關組 推行績效考核
2023年8月份成立鋼鐵料消耗攻關組,煉鋼廠廠長任組長,圍繞金屬平衡、熱平衡確定關鍵控制點20項進行專項管控,生產過程中以橫班班組鋼鐵料完成情況作進行重點管控,建立了鋼鐵料消耗分析模型,按橫班進行日分析,發現差異點進行改進提高。每月鋼鐵料消耗、關鍵控制點指標完成情況納入負責人績效考核,與績效工資掛鉤,提高了管理人員及員工的積極性。
4.2推行少渣冶煉工藝
4.2.1鐵水入爐前進行撈渣處理,鐵水入爐渣量由8‰降低渣量2‰,減少鐵水帶渣500kg,減少轉爐渣量5.4kg/t,同時減少轉爐石灰加入量3kg/t。
4.2.2優化轉爐熔劑加入量,在保證轉爐爐襯基礎上,爐渣堿度按2.4-2.6控制、渣中MgO控制到6-7%。熔劑結構上采用石灰石、生白云石、石灰根據熱平衡按照渣料模型合理搭配使用;轉爐渣量目前已控制到了92kg/t,同比2022年轉爐渣量降低23kg/t,降低鋼鐵料消耗3.5kg/t。
4.3優化入爐廢鋼結構提高廢鋼綜合收得率
根據廢鋼資源,轉爐優化入爐料型使用,將輕薄廢鋼用于鐵水罐廢鋼預熱,平均每罐預熱廢鋼1.5噸,廢鋼在鐵水罐全部熔化,提高廢鋼收得率7%,降低鋼鐵料消耗1.1kg/t;將重型廢鋼直接入轉爐,廢鋼收得率平均在92%以上;利用清潔鋼筋切頭 進行轉爐爐后調溫,提高廢鋼收得率6%以上。
4.4煉鋼含鐵固廢綜合利用 提高入爐含鐵料加入量
煉鋼廠2023年4月份投產了一條固廢壓球生產線,利用轉爐除塵灰、煉鋼氧化鐵皮、鋼渣磁選粉進行壓球供轉爐使用,目前配加量25-30kg/t,含鐵品位48%,按回收率70%計算降低鋼鐵料消耗9kg/t;煉鋼廠鋼渣經過熱燜磁選后可回收渣鋼11kg/t做為自循環廢鋼使用。
煉鋼廠經過實踐摸索出加入固廢壓球時機,在轉爐下槍前一次加入,前期采用低槍位操作可較好控制噴濺。吹煉中期加入球團礦10kg/t,在減少爐渣返干同時進一步提高了含鐵冷料使用。
4.5推進溫度一條線攻關為轉爐提供充足熱量
圍繞高爐出鐵溫度到連鑄澆鋼溫度進行控制,通過鐵水罐在線加蓋保溫、提高鐵水出準率、縮短出鐵到入轉爐時間等措施,轉爐入爐鐵水物理熱提高了25℃;煉鋼工序運用高位料倉輔料預熱、鋼包納米板保溫、鋼包自動加蓋、大出鋼口、三包快速周轉等手段,實現轉爐出鋼溫度由1650℃下降到1628℃,累計降低22℃。在操作上轉爐采用快節奏冶煉,目前冶煉周期26.5min、不倒爐出鋼率40%,提高了轉爐熱效率,為轉爐多加含鐵料提供了有利條件。
4.6長壽命轉爐底吹系統開發 降低轉爐渣全鐵含量
2023年10月份新爐役對底吹系統進行了改造,重新進行了底吹槍位布置,優化底吹供氣模型。在操作中通過濺渣護爐、料補爐底,爐底始終控制-200mm--+100mm。目前轉爐爐齡12000爐,底吹原件全部正常運行。
表2 低碳鋼的底吹供氣強度
對比 |
前期供氣強度 /Nm3/t.min(N2) |
后期供氣強度 /Nm3/t.min (Ar) |
后攪 /Nm3/t.min (Ar) |
原底吹 |
0.02 |
0.04 |
0.06 |
現底吹 |
0.04 |
0.06 |
0.08 |
通過底吹系統改造,此爐役底吹使用壽命較以前提高了10000次以上,使用過程中進行測試,碳氧積0.0025、轉爐渣中全鐵含量14.7%較沒有底吹降低2.3%,降低鋼鐵料消耗2.2kg/t,同時轉爐氧氣消耗較沒有底吹降低2m3/t。
4.7高效率低噴濺氧氣噴頭開發應用
基于成渣規律,針對冶煉過程低渣量高效成渣和冶煉終點要求,對氧槍噴頭進行了優化設計,滿足了低噴濺和高效冶煉的需求。提高供氧強度,保證成渣脫磷效率的同時降低吹氧時間,提高了生產效率。
表3 氧槍碰頭參數
對比 |
孔數 |
馬赫數 |
噴孔與中心夾角 |
喉口 |
出口 |
原氧槍噴頭 |
4 |
1.95 |
12° |
Φ36.2mm |
Φ46mm |
現氧槍噴頭 |
4 |
1.95 |
11.8° |
Φ37.5mm |
Φ48.7mm |
4.8長壽命中包改造 降低過程損耗
對扁坯中包進行了加高、加寬改造,優化了中包流場;結合中包、水口、水口座磚等耐材長壽命應用,連鑄中包使用壽命由原 48小時提高到72小時,目前最高使用壽命達到101小時,中包通鋼量19256噸/包。降低了中包鑄余、開澆頭尾坯廢品損失。
4.9細化工藝過程管理提高連鑄成坯率
4.9.1通過加強出鋼口維護、擋渣錐優化設計,轉爐出鋼擋渣成功率95%以上,確保了轉爐鋼水出凈。
4.9.2優化鋼包包底砌筑,做成一定坡度,保證出鋼口位置最低;在鋼包回轉臺鋼包底座向澆鋼側增加2°傾角;在鋼包澆鑄末期通過關開滑動水口2-3次,在保證不下渣前提下鋼包剩水量最少;并且有條件爐次進行回倒渣操作;目前鋼包鑄余量平均≤100kg/包。
4.9.3中包烘烤溫度達到1000℃、中包400mm液面開澆,中包切頭長度控制到1mm;尾爐根據中包鋼水量及鑄坯切割運行狀態,進行優化堵流操作,目前平均尾坯長度控制在1.5m以內,中包鑄余控制在1.5噸左右。
4.9.4連鑄通過切割小車、切割燒嘴系統精細維護及調整,扁坯切縫控制在3.8mm。
4.9.5連鑄通過設備精度提高、標準化操作,連鑄漏鋼等事故率大幅度降低,減少了過程廢品發生量。
通過以上管理措施實施連鑄成坯率目前達到了98.5%以上。
4.10完善轉爐冶煉工藝降低吹損
依托爐氣分析一鍵煉鋼系統及技術在轉爐上應用,實現了對轉爐的加料、吹氧、氧槍槍位、底吹攪拌、終點溫度成分的智能化控制和冶煉過程的實時監控和動態調節,轉爐吹煉指標大幅度提高;同時在班組間開展各項操作指標勞動競賽,組織指標先進班組經驗共享,實現了轉爐操作水平整體提高。
4.10.1轉爐終點[C]<0.05%比例由8.5%降低至0.69%;
4.10.2轉爐一倒碳、溫度命中率達到了90%,其中不倒爐出鋼率達到了40%;
4.10.3冶煉周期由28分鐘縮短至26.5分鐘;
指標名稱 |
單位 |
指標數據 |
備注 |
轉爐噸位 |
噸 |
80 |
平均出鋼量92噸 |
電爐噸位 |
噸 |
—— |
|
噸鋼氧耗 |
Nm3/t |
50.7 |
2024年1-5月份數據 |
噸鋼電耗 |
KWh/t鋼 |
20.5 |
|
鋼鐵料消耗 |
kg/t鋼 |
1059 |
|
噸鋼鐵耗 |
kg/t鋼 |
1002 |
|
轉爐供氧強度 |
Nm3/t |
3.7 |
|
轉爐供氧時間 |
min |
13 |
|
轉爐底吹最大強度 |
Nm3/t |
0.08 |
|
轉爐煙氣排放 顆粒物濃度 |
mg/Nm3 |
8-10 |
|
轉爐石灰消耗 |
kg/t鋼 |
39.2(折算) |
|
冶煉終點 |
[C][O] |
0.0025 |
5 結語
建龍阿鋼煉鋼廠圍繞轉爐鋼鐵料消耗指標的改善,所采用的措施是有利的,成效明顯的。近一年來,鋼鐵料消耗指標累計降低成本1億元;為企業降本增效工作做出了積極貢獻。同時從生產實踐中深深地體會到,降低轉爐鋼鐵料消耗指標是一項系統工程,依托于精細化管理、技術進步及創新、操作技能提升、工藝標準化操作等方面,這項指標先進與否體現出了轉爐煉鋼綜合管理水平。