近期,羅源閩光鋼鐵煉鐵廠完成磨煤機液壓站系統項目改造,解決了磨煤機液壓站傳統控制方式存在的諸多問題,進一步打好技改“組合拳”,跑出提質增效“加速度”。
問題凸顯,改進迫在眉睫
在煉鐵噴煤環節,原先磨煤機液壓站系統采用遠程手動控制壓力,液壓站泵持續運行,導致電能浪費的同時,設備磨損也會加劇,在一定程度上影響其使用壽命,且無法精準匹配磨輥不同壓力需求,造成壓力閥故障率一直居高不下。
精心研討,確定改進方案
面對磨煤機液壓站系統遇到的問題,煉鐵廠技術小組展開深入研究分析。由于系統壓力控制工況不同,對設備產生的影響變化較大,技術人員多番查閱行業內相關技術資料,梳理原有手動壓力運行數據,并在現場進行比對;在比例閥性能存疑方面,實地考察多種產品并測試性能,咨詢專家后確定合適產品;在軟件與舊版硬件的兼容問題上,對原有程序進行升級,拋棄傳統的壓力元器件,重新布置現場環節,并對每一個可能出現問題的接口和模塊進行逐一排查,前后對方案修改了8次。
穩步實施,實現節能增效
改造中,技術人員先對硬件進行更換,將相關液壓閥和手動溢流閥換成4-20mA信號控制的比例閥,并安裝控制器于PLC柜內。在隨后的軟件設置中,技術人員在操作畫面新增設定域和按鈕并連接變量,在編程界面增加有效數據判斷程序,加入調節塊并設置引腳,將輸出值傳給現場比例閥。改造后,磨煤機液壓站系統實現節能和延長設備壽命目標,在電能、備件消耗等方面年可降低成本近10萬元。